内禀矫顽力::2900KA/m | 剩磁:4200T | 品名:铁氧体永磁 |
最大磁能积:4.0KJ/m3 | 矫顽力:2900KA/m |
遵循“以碎代磨”这一原则,发展超细碎及多碎少磨工艺,优化和缩短选矿工艺流程。根据不同矿石的性质,对碎矿流程和磨矿流程的矿石排放粒度进行了科学规定,可使碎矿设备的作业率提高近20%,球磨机的利用系数提高近10%,可以降低破磨总能耗15%~30%。
强化分级、提高分级效率
如果磨机的返砂中合适的粒级未被分离出来而又返回磨机中,不但使磨机的磨矿处理量下降,而且还会造成矿物的过粉碎,影响产品质量。采用高效的分级设备,提高分级效率,将合格产品及时排除,减少过磨现象,可以降低磨矿单位能耗。在磨矿分级闭路环节中,螺旋分级机因其处理能力大,维护量小而被广泛采用,但其分级效率低,循环负荷大,越来越多地被水力旋流器所替代。采用水力旋流器作为磨矿的分级设备,其分级效率比螺旋分级机高出15%~30%,同时细筛与磨机组成磨矿分级组的分级能力和分级效率更高,可大大降低单位磨矿成本。因此,对提高处理效率和降低能耗有重要作用。
预先富集、预选抛废
对贫化率较高的矿石,应先采用手选、电选、光电分选、重介质以及干式磁选的方式对矿石进行预先富集预选抛废。在矿石破碎或入磨前经过预先富集,可以丢弃1/5~1/2的原矿量,不仅可以提高原矿品位,而且可以减少矿石的入碎量或入磨量。通过预选后入磨矿石硬度降低,钢球衬板耗量及电耗分别下降,从而节省大量的能源。
节约选矿用水,尽量循环用水
选矿厂是用水大户,其用于提水的能耗在选厂总单位成本中也占较大比例,节约用水和厂前回水再用对选厂节能降耗有明显的效果。在重磁选厂回水对选矿用水影响不大,摇床上的洗涤水、泵的高压密封水等一些用量不大的可用全新水,其余的几乎都可用回水。而浮选厂则有一定的要求,回水残留的药剂对一些作业会产生不良影响,只可用于部分作业。